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杭州辰睿空分設備制造有限公司
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高氮裝置處理方案2013/12/10
12月24日與客戶一起開會討論后續工作。作為制造廠家我方提供了如下方案供專家和用戶討論協商。首先惹味裝置設計、制造是沒有問題的,有可能是調試時閥門動作不夠恰如其分,也有可能是吹掃不夠*。接下來需要用戶同意再進行一次調試,為了保險期間準備對正流通道進行反吹,*按照規范要求打靶檢驗合格。*方案按照常規方法(膨脹機制冷)進行調試,20小時內能夠出現液態表明系統沒有問題,繼續調試出合格產品。如果20小時內沒有出現液態就采用第二方案往下執行。第二方案就是向塔內返注液氮進行調試且膨脹機繼續運行,再過12小時
高氮裝置可能出現的原因2013/12/10
(1)主換換熱面積不夠;(2)膨脹機制冷量不足;(3)膨脹機旁通管線過小;(4)膨脹空氣旁通閥回流污氮管線上閥門開車時控制不合理,直接入塔節流閥開車時控制不合理;(5)啟動時空壓機排壓較低,工藝流程設計不合理;(6)安裝時管線吹掃不*導致換熱流道阻塞。
高氮裝置調試2013/12/10
(1)2010年12月8日晚現場開車人員發現主換熱端溫差異常(污氮及氮氣管線的出口),在空氣入冷箱溫度為10℃左右的情況下,污氮氣及氮氣出口溫度已到-10℃左右,并且膨脹機出口溫度已無法降低。當晚12點左右現場停車。(2)2010年12月19日經現場討論,懷疑主換內部流道未*加溫造成阻塞,下午8時再次啟動空壓機進行冷箱內加溫。(3)2010年12月20日晚2點污氮及空氣入主冷溫度吹至+0.5℃左右。測得氮氣出口管線空氣露點-88.2℃,污氮氣出口露點-72.5℃,之后將氣體引進膨脹機進行正式開車
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