螺桿空壓機的高排氣溫度毛病的處理
高排氣溫度是螺桿空壓機很常見的毛病,其損害也較大。設備長期在高排氣溫度情況下運轉,主要有以下損害:
(1)、排氣溫度越高,壓縮機為考慮脹大而留的空隙越大,壓縮機的功率下降,導致電能仍舊消耗,產氣量下降;
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(2)、下降油的使用壽命;
(3)、高排氣溫度會導致更多的潤滑油處于氣相,添加油分離的困難,從而導致更多的油進入供氣管網,不只油耗很多添加,一同使供氣質量下降,可能影響用氣設備質量;
(4)、設備長期處于高排氣溫度情況下運轉,會導致使用壽命削減;
(5)、使環境溫度升高,引起吸氣溫度升高,在消耗相同功耗的情況下,吸氣溫度每升高3℃,產氣量下降1%。
對此,經過對機組性能的測試、分析,決議選用一些非常規的方法來處理:
1、對溫控閥芯進行重新規劃、加工,實行克己替代:
溫控閥是空壓機油路系統最主要的核心控制元件,進口溫控閥芯的元件已很難滿意老機組的工藝要求。對此,選用規劃兩件溫控閥芯元件來替代。
元件A 元件B
元件A:用于室外氣溫長期較高的氣候(室外溫度25℃以上)。
元件B:用于室外氣溫長期較低的氣候。
A、B兩個元件規劃流量根本相等,理論上規劃流量比溫控閥規劃流量偏大2%左右,但因為克己溫控閥芯阻力要偏大一些,因而可以為規劃流量根本相等。
2、水網改造:
將機組內的水系統管網改造。取消原反沖水路,將機組內串聯管網改為并聯管網。改后,管網的水力阻力大大減小,進入油冷卻器的水量增大,下降油溫,最終下降排氣溫度。
3、進氣改造:
原進氣口是在相對密封的機組內,機組內的空氣溫度要比機組外高5℃左右。因而改造進氣,在原進氣口上方的頂蓋上開一個φ280口,再選用一根φ280× 400的鐵皮風管與原進氣口連接,這樣新的進氣口就到了機組外。因為進氣溫度大大下降,這樣排氣溫度相應也會下降,在同功耗下,產氣量也相應添加。
4、調校聯軸器:
因為底座長期承受電機和壓縮機的重量,檢測得M至N段位置下沉,使聯軸器開口誤差竟達300um(下開口大),一同因M、N兩點下降的幅度不一樣,使聯軸器同軸心水平誤差為120um(電機聯軸器端偏高)。巨大的誤差,引起壓縮機運轉反常,發熱量添加,噪聲增大很多。對此,采取以下辦法處理:
(1)、選用長400mm,寬250mm,厚度相適應的鋼板,由C處分別插入M、N兩點,直至悉數進入底座下的縫隙內,使M至N段上升,根本保持水平。
(2)、調校聯軸器,使其開口誤差控制在12um內,同軸心水平誤差控制在15um內。
(3)、調試結束后,在底座下的縫隙內填充滿水泥。
因為聯軸器的同心度調校的精度很高,機組運轉情況十分好,噪聲明顯削減,一同發熱也會相應削減。
5、將機組外殼的一塊頂蓋拆去,使壓縮機及電動機部分熱量由熱空氣自行向上排走。
經過以上辦法,空壓機長期連續運轉至今,高排氣溫度的現象沒有發生過一同??諌簷C在任何氣候情況、負載情況下長期運轉,排氣溫度可以控制在90~95℃,在螺桿空壓機抱負的溫度指標范圍內運轉。
目前,設備噪聲及發熱量相應減小,油耗明顯削減,空氣質量變好,空壓機功率提高,設備處于較抱負的情況下運轉,設備及配件的使用壽命及檢修周期大大延伸。
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