一.傳統式難題:
離心式扇葉1出2傳統式的生產過程產品存在的問題——流道原材料消耗比較嚴重.產品達標率低.產品動平衡差。·選用細水部位冷流道進膠方法,造成的廢棄物多,原料消耗比較嚴重;·試壓后一腔過重,產品達標率低,產品動平衡量在0.4-0.5中間。汽車模具生產廠家熔化塑料在進到分流板后,因為生產加工偏差,分流板溫度差別等要素,在現實制造中會發生進膠不平衡。
二.解決方法:
1.注塑成型模具工廠單向節流閥操縱分流板流動性平。
2.液壓缸-傳動齒輪-澆口套的復合型健身運動構造鏈表排序道流動平衡。
三.技術性改善實際效果:
1.熱流道系統轉冷流道一點式輪輻式進膠,塑料模具生產廠家二腔進膠均衡,單腔動平衡高,一模水部位凈重14g,對比三板模降低了過流道廢棄物約50g,并根據液壓缸-傳動齒輪-澆口套的復合型健身運動構造,保證全自動斷開澆口。產品成形周期時間對比傳統的的1出2構造減少20秒,以1套模具加工10萬模產品為例子,可能降低47車次生產制造時間。