重慶某輪胎公司擁有年產(chǎn)120萬條全鋼絲子午線載重輪胎的生產(chǎn)能力、年產(chǎn)250萬條全鋼絲子午線載重輪胎生產(chǎn)廠房、一臺(tái)12MW抽汽式供電機(jī)組及相應(yīng)的公用工程等配套設(shè)施。該公司已在多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)加裝了監(jiān)測儀表,實(shí)現(xiàn)了對各個(gè)車間的全面監(jiān)控,但是生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)并沒有真正加以利用,針對單體設(shè)備的節(jié)能改造項(xiàng)目也很多,取得了一定的節(jié)能效率,但節(jié)能設(shè)備的投入是否發(fā)揮節(jié)其大效能,也無法客觀的佐證,也無法為生產(chǎn)線的穩(wěn)定和節(jié)能降耗提供數(shù)據(jù)支撐。
結(jié)合現(xiàn)場能源使用現(xiàn)狀、系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)條件以及各級(jí)對系統(tǒng)建設(shè)的要求,經(jīng)過我公司節(jié)能技術(shù)團(tuán)隊(duì)的充分論證分析,為該公司量身打造了一套WEAS能源在線監(jiān)測系統(tǒng)解決方案。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況與2019年6月開始實(shí)施,2019年10月上線運(yùn)行,并通過重慶政府及用戶的驗(yàn)收,截止目前系統(tǒng)已經(jīng)正常運(yùn)行1年半,通過WEAS能源在線監(jiān)測系統(tǒng),解決生產(chǎn)瓶頸問題。
直接節(jié)能收益
設(shè)備運(yùn)行優(yōu)化節(jié)能
u 空壓機(jī)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
通過監(jiān)測系統(tǒng)分析診斷中的空壓機(jī)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模塊,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)空壓機(jī)機(jī)組有4臺(tái)空壓機(jī)設(shè)備,兩用兩備,3、4#空壓機(jī)主用,1、2#空壓機(jī)為備用,通過查詢近期數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)4#空壓機(jī)存在頻繁加卸載的情況,加載功率為490KW左右,卸載功率在90KW上下,而3#空壓機(jī)運(yùn)行一直在710KW上下運(yùn)行,4#空壓機(jī)的卸載率達(dá)到30%,空壓機(jī)卸載時(shí)間過長,影響空壓機(jī)的使用效率,用戶增加變頻裝置后,減少空壓機(jī)的卸載率,實(shí)現(xiàn)了壓力與變頻的閉環(huán)控制后,帶來了25萬/年的節(jié)能收益。
u 變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
通過監(jiān)測系統(tǒng)分析診斷中的變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模塊,1#變電所TR1-2變壓器功率因數(shù)較低,一直在0.7左右,有功功率在720KW上下,無功功率在850KW左右,運(yùn)行效率比較低,無功功率過大,增加電網(wǎng)的無功損耗,于用戶核實(shí)情況,建議用戶增加變壓器的補(bǔ)償裝置,經(jīng)過設(shè)備改造,增加變壓器的補(bǔ)償裝置后,實(shí)現(xiàn)了15萬/年的節(jié)能收益。
工藝管控優(yōu)化節(jié)能
u 設(shè)備對比分析
通過監(jiān)測系統(tǒng)分析診斷中的對比分析模塊,發(fā)現(xiàn)AT1405-L7雙螺桿機(jī)、AT1404-L8雙螺桿機(jī)運(yùn)行異常。通過對比分析現(xiàn)場兩臺(tái)額定功率相同的雙螺桿機(jī),AT1405-L7雙螺桿機(jī)運(yùn)行功率一直在126KW左右運(yùn)行,AT1404-L8雙螺桿機(jī)一直在104KW上下運(yùn)行,一直存在明顯運(yùn)行差異,通過與用戶核實(shí),兩臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)工藝應(yīng)該相同,現(xiàn)場分析發(fā)現(xiàn)AT1405-L7雙螺桿機(jī)加料量控制在主機(jī)滿負(fù)荷的75%以上,導(dǎo)致負(fù)荷較高,通過溝通確定加料量控制在主機(jī)滿負(fù)荷的40%到60%為宜,通過調(diào)整喂料量后,達(dá)到AT1404-L8雙螺桿機(jī)的運(yùn)行相當(dāng)?shù)乃剑瑢?shí)現(xiàn)了8萬/年的節(jié)能收益。
管理策略優(yōu)化節(jié)能
u 錯(cuò)峰用電管控優(yōu)化
經(jīng)現(xiàn)場核實(shí),煉膠工段的主要用電負(fù)載由8臺(tái)1200KW高壓電機(jī)拖動(dòng)的密煉機(jī)組成,對煉膠的實(shí)際產(chǎn)能及電消耗量進(jìn)行綜合分析,發(fā)現(xiàn)每天有2小時(shí)可以進(jìn)行錯(cuò)峰停機(jī),與用戶生產(chǎn)管理部門、能源管理部門多次溝通后,制定錯(cuò)峰生產(chǎn)制度,并通過系統(tǒng)錯(cuò)峰用電分析模塊的分析結(jié)論對生產(chǎn)人員行為進(jìn)行提醒、監(jiān)督、考核,實(shí)現(xiàn)了30萬/年的節(jié)能收益。
其他節(jié)能效益
通過系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)分析模塊實(shí)現(xiàn)各工段的連鎖分析,從而實(shí)現(xiàn)了全廠的用能管控,避免長時(shí)間空跑發(fā)生,降低了企業(yè)運(yùn)營成本;
通過對重要的工段實(shí)施電能統(tǒng)計(jì)邊界的劃分,再結(jié)合產(chǎn)量的輸入,可以方便的進(jìn)行單耗計(jì)算,實(shí)現(xiàn)與國家或地區(qū)以及不同生產(chǎn)線之間的能效對標(biāo),為企業(yè)后續(xù)的持續(xù)節(jié)能提供真實(shí)的標(biāo)尺和標(biāo)準(zhǔn);
通過對用能數(shù)據(jù)、單耗多維度對比分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)能耗、單耗異常,從而幫助管理者采取措施降低消耗,促進(jìn)生產(chǎn)班組之間加強(qiáng)人員培訓(xùn)和相互交流,提升人員的節(jié)能意識(shí),降低能耗;
通過設(shè)備檔案管理及設(shè)備點(diǎn)巡檢功能,提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,減少設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)量。
總結(jié):該節(jié)能系統(tǒng)項(xiàng)目上線運(yùn)行后通過我公司的持續(xù)節(jié)能服務(wù),從設(shè)備運(yùn)行優(yōu)化節(jié)能、工藝管控優(yōu)化節(jié)能和管理策略優(yōu)化節(jié)能三個(gè)層面上的的節(jié)能措施,帶來了78萬/年的節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)大幅度提高了用戶現(xiàn)場自動(dòng)化、智能化、信息化管理水平。