伺服節能改造系統說明
普通液壓注塑機幾大弊端:
- 能耗高
- 油溫高
- 噪聲較大,發熱量多工作環境得不到改善
- 由于是開環系統,生產穩定性難以保證,產品重復精度偏低
- 采用鼠籠式感應異步電機轉支慣量大,系統響應偏慢
伺服注塑機改造后的效果分析
- 節電效果非常明顯
- 30%--85%。在油路無內泄,螺桿料筒無好情況下,塑料產品加工費可以控制在400元/噸以內。
- 響應訊速,生產效率更高
- 30ms,提高了液壓系統的響應速度,減少了動作轉換時間,加快了整機的運行節拍;注塑機液壓系統自動運行時,當有閥門打開時,系統壓力會瞬間下降,伺服系統可在30ms以內訊速補充油量,恢復壓力至設定值。
- 壓力更穩定、產品更精密
- 0.5kg,提高了塑料產品的成型質量;宏高伺服系統還可以按照電腦設定的任意壓力、流量曲線運行,為開發更多復雜的塑料成型工藝創造了有利。
- 噪音更低、振動更小
- 80dB下降到65dB以內,正常情況下幾乎聽不到電機的噪音,只有在需要大流量的熔膠和注塑過程中產生不大的的聲音,其他時間可謂真的是潤物細無聲。
- 重復精度高、精準控制料量
- 轉速提升更快、流量更大
- 1500RPM的電機恒功率升速到2000RPM,提高了注塑機射膠、儲料、開合模等動作響應速度;螺桿泵或者內嚙合齒輪泵容積率更高,內泄更少,同樣排量配置情況下有3-5%的效率提升,大大發掘了機器本身的價值。
- 油溫更低、液壓油壽命長幾倍
- 10℃左右,生產周期較長產品無需冷卻水,冷卻系統的用水量也大為減少,延長了整機特別是液壓油、液壓易損件(如油封)的壽命,減少液壓油路滲油問題。